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mauro67.
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Robot deluxe L 75 moidificato L 75 V4 con bobina centrale.
Con software r. 20902 :
Il robot finalmente taglia il bordo e funziona bene ( solo pochissime volte si fermava con errore sollevamento ).
Con software r. 21516 :
il robot si ferma quasi tutti i giorni con errore sollevamento.
( molte volte durante la fase di andata o ritorno si ferma quasi alla fine di un attraversamento pedonale largo 2 mt,
dove il cavo è stato steso a zic zac per seguire le fughe esistenti nella pavimentazione.
( visto che il robot controlla la rotazione ruote anteriori e posteriori, durante questo attraversamento non essendoci
erba e muovendosi a zic zac il robot continua a brandeggiare e probabilmente non sente rotazione ruote.
( da qualche giorno ho provato ad applicare un peso sulla parte posteriore in modo da sbilanciare il robot e mantenere la
ruota posteriore quasi sempre appoggiata e per ora non si è presentato l'errore ).
- Qualcuno ha soluzioni ( senza disattivare sollevamento ).
- Durante l'uscita dalla ricarica con senso antiorario , sarebbe piu logico evitare manovre di rotazione, e seguire
il filo in retromarcia ( Come avvenniva con versioni precedenti )
- Con il programma AmbrogioClient si dovrebbe poter tornare indietro di una versione ( in questo modo ,
se dopo un aggiornamento si hanno problemi , si torna alla versione precedente ).
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